“維護(hù)企業(yè)利益,確保收益最大化”是英材公司每位干部員工扛在肩上的共同責(zé)任。面對壓力,該公司堅持以黨建引領(lǐng)促提升,凝心聚力謀發(fā)展,充分發(fā)揮勞模(工匠)創(chuàng)新工作室攻堅克難作用,聚焦關(guān)鍵工藝,緊盯技術(shù)攻關(guān),全力以赴為企業(yè)降成本、增效益、謀發(fā)展。
提高多孔磚孔洞率
“頁巖緊缺,磚坯較重,燒制環(huán)節(jié)成本較大,如何在保證成品質(zhì)量和技術(shù)指標(biāo)的前提下降低成本”。該公司安環(huán)部、機(jī)修班技術(shù)骨干聚在一起,群策群力、集思廣益,從改善原料細(xì)度為源頭,擴(kuò)大模具瓷頭為抓手,通過技術(shù)創(chuàng)新與實踐結(jié)合,反復(fù)試驗,成功將多孔磚孔洞率由原來的26%,提高到現(xiàn)在的34%,單磚重量從原來的5.6千克,降到現(xiàn)在的4.6千克,“一提一降”單磚節(jié)約原料1千克。
提高制磚機(jī)真空度
真空度是制磚機(jī)成型的一項重要技術(shù)指標(biāo),是確保成品磚質(zhì)量的重要手段?!霸鹊闹拼u機(jī)真空度無法滿足工藝提升后的生產(chǎn)實際需要,怎么辦?”。又一個技術(shù)難關(guān)擺在了該公司機(jī)修班的全體成員面前,“對真空泵的循環(huán)水進(jìn)行冷卻處理,使真空泵的效能達(dá)到出廠原始值,可以大大提高制磚機(jī)的真空度。”目前為止,該公司制磚機(jī)生產(chǎn)多孔磚的真空度都穩(wěn)定在0.08Mpa以上,技術(shù)革新后泥料顆粒更緊密、聯(lián)結(jié)、易于成型,增強了胚體的韌性和強度,保障了產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定。
制作壓濾機(jī)分流系統(tǒng)
2023年以來,因石灰原料質(zhì)量層次不齊,導(dǎo)致壓濾機(jī)濾布、壓濾板的磨損加大,壓濾機(jī)出現(xiàn)漏水現(xiàn)象,固廢變回石灰漿回流進(jìn)沉淀池,石灰被迫“復(fù)用”,壓濾工作成了“白忙活”。為此,該公司安環(huán)部與機(jī)修班組著手制定措施,采取將壓濾機(jī)的固廢與漏水的流液進(jìn)行分流,在壓濾機(jī)下方添加接水管,直接連接循環(huán)水池,同時在固廢處理入口上放擋板連接接水管,達(dá)到壓濾期間和清理期間水和固廢進(jìn)行分流,順利解決了壓濾機(jī)漏水問題。
據(jù)悉,該公司通過改工藝、強革新,有效壓縮了成品磚原材料的使用,降低了燒制過程中的能耗,減少了銷售環(huán)節(jié)的運輸成本,“小革新”為企業(yè)帶來了看得見、摸得著、見實效的“大收益”。
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